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    杭州純水設(shè)備解讀:浙江反硝化深床濾池一級A提標后的運行效果

    2020/6/2 15:38:14      點擊:

    上海水處理設(shè)備網(wǎng)www.yiwujoy.com.cn】海寧丁橋污水處置廠原有一、二期工程主體工藝為SBR三期工程主體工藝為A2O運行中出水TNTPSS達不到錢塘江流域要求的一級A排放規(guī)范。提標工程在現(xiàn)狀流程后增加反硝化深床濾池深度處置工藝以強化脫氮除磷及去除SS實際運行時因進水溶解氧幾近飽和,脫氮消耗的外加碳源遠大于理論值,所以不再外加碳源,出水水質(zhì)也能達到一級A排放規(guī)范。出水TPTNSSNH3NBOD5COD最大濃度分別為031127070030560437mg/L平均去除率分別為4011%620%3503%6932%3333%1408%標明反硝化深床濾池去除總氮效果一般,但對TPSSNH3N去除效果很好。

    關(guān)鍵詞:反硝化深床濾池;一級A提標;運行效果

    錢塘江水系為浙江省八大水系之首,為維護錢塘江的區(qū)域水環(huán)境,浙江省地面水環(huán)境維護功能區(qū)劃分》要求其達到類水體的水質(zhì)規(guī)范。浙江省環(huán)境維護十二五規(guī)劃》提出加快推進污水處置設(shè)施提標改造,新建、建鄉(xiāng)村污水處置廠配套建設(shè)脫氮除磷設(shè)施,太湖流域、錢塘江流域城鎮(zhèn)污水處置設(shè)施執(zhí)行一級A規(guī)范,其他地區(qū)城鎮(zhèn)污水處置設(shè)施執(zhí)行一級B規(guī)范指導(dǎo)意見。此背景之下,對屬于錢塘江流域的海寧丁橋污水處置廠進行升級改造,出水水質(zhì)由一級B提升至一級A排放規(guī)范。

    1工程概況

    海寧丁橋污水處置廠現(xiàn)狀設(shè)計規(guī)模為15m3/d分為一、二期工程和三期工程兩個系統(tǒng),設(shè)計出水水質(zhì)為一級B規(guī)范。一、二期設(shè)計規(guī)模為10m3/d主體采用SBR工藝;三期工程設(shè)計規(guī)模為5m3/d主體采用A2O工藝。

    升級改造前,海寧丁橋污水處置廠主要面臨以下問題:①一、二期工程主體采用SBR工藝,由于潷水器出水易虹吸,出水水量極不穩(wěn)定,峰值流量逾越平均流量的15倍以上,嚴重影響了后續(xù)處置單元的運行,尤其是影響現(xiàn)有終沉池的泥水分離效果,出水SS超標較嚴重。一、二期SBR工藝出水水質(zhì)不穩(wěn)定,脫氮效果較差。三期工程TNSS不能穩(wěn)定達到一級A排放規(guī)范杭州純水設(shè)備

    該工程面臨時間緊、不能停水、水力高程受限等問題,對現(xiàn)有生化系統(tǒng),尤其是一、二期SBR,進行強化除磷脫氮的改造困難重重。反硝化深床濾池同時具有反硝化脫氮、過濾去除SSTP作用,一級A提標項目中應(yīng)用較多,現(xiàn)有流程后新建反硝化深床濾池,既不影響現(xiàn)狀污水處置廠的運行,又能比較快速地實現(xiàn)提標目標。

    因此海寧丁橋污水處置廠對一、二、三期工程采用深床反硝化濾池深度處置工藝進行一級A提標改造。

    2反硝化深床濾池工藝設(shè)計及運行參數(shù)

    2.1工藝設(shè)計

    設(shè)計規(guī)模為15m3/d總變化系數(shù)為13設(shè)計水溫為12℃。濾池設(shè)計進、出水水質(zhì)見表1

    深床反硝化濾池在現(xiàn)狀一級B出水后增加,這部分工藝流程見圖1

    反硝化深床濾池主要設(shè)計參數(shù)如下:

    ①反硝化濾池

    9格,單格平面尺寸為356m3211m平均濾速為683m/h;反硝化容積負荷為0673kgNO3N/m3d;空床濾料有效容積為2230m3濾池出水設(shè)置氣動調(diào)節(jié)蝶閥。采用石英砂濾料,粒徑為24mm濾床深度為244m承托層為天然鵝卵石,粒徑為338mm承托層深度為045m下向流,進水和反沖洗反向。布水布氣系統(tǒng)采用濾磚和不銹鋼穿孔管。

    ②反沖洗系統(tǒng)

    設(shè)置清水池1座,有效容積為876m3配置反沖洗潛水泵2(11)流量為1675m3/h揚程為113kPa功率為90kW設(shè)置鼓風(fēng)機房1座,平面尺寸為12m96m配置反沖洗羅茨鼓風(fēng)機3臺,風(fēng)量為1045m3/min風(fēng)壓為827kPa功率為200kW

    ③反沖洗廢水

    反沖洗廢水池有效容積為876m3滿足2格同時反沖洗貯存水量要求。配置反沖洗排水泵2(11)流量為348m3/h揚程為80kPa功率為15kW

    ④加藥系統(tǒng)

    本工程利用現(xiàn)狀工程混凝沉淀池的PA C投加系統(tǒng)進行絮凝劑投加。改造現(xiàn)狀加藥間,提升泵后管道投加液體乙酸鈉。采用25%濃度的商品乙酸鈉溶液,該溶液COD當(dāng)量為220000mg/L設(shè)計最大投加量為50mg/L最大日為3408m3/d稀釋至15%后投加。設(shè)置4臺數(shù)字計量泵(22)流量為01500L/h揚程為400kPa功率為075kW

    2.2運行參數(shù)

    深床反硝化濾池采用變水位運行,濾床最大設(shè)計水頭損失為25kPa濾料以上運行水位為1224m沖洗周期約3648h驅(qū)氮周期根據(jù)水質(zhì)情況確定為46h 杭州純水設(shè)備

    反沖洗方式:濾池采用自動反沖洗,反沖洗順序根據(jù)濾池單池水頭損失或時間來控制,也可進行手動控制。氣反沖洗強度為110m/h;氣水反沖洗強度:110m/h147m/h;水反沖洗強度為147m/h;每格反洗水量為334m3/d同一格濾池二者不同時進行。

    3反硝化深床濾池運行效果分析

    2017年2—5月,對反硝化深床濾池進行運行調(diào)試。調(diào)試期間投加碳源液體乙酸鈉,調(diào)試期結(jié)束后不再加藥,運行至今。

    3.1投加乙酸鈉進行反硝化脫氮運行效果

    運行調(diào)試期間,乙酸鈉投加量為34306t/d不等,不同投加量下的TN去除效果見表2

    從表2可知,本工程出水的硝態(tài)氮比較平穩(wěn),并沒有因乙酸鈉投加量增加而有明顯的減小。生物脫氮工藝中,COD/NO3N一個重要的設(shè)計參數(shù),表征了去除硝酸鹽所需要的可利用的有機物量。以乙酸鈉為碳源時,單位NO3N去除量的COD投加量為366本工程深床反硝化濾池進水為二級生化出水,調(diào)試運行期間ΔCOD/ΔNO3N平均值約1568碳源利用率較低的原因與進水溶解氧含量過高有關(guān)。一方面,本工程進水COD最高達到800mg/L以上,為去除CODSBR生物池曝氣量大,且出水溶解氧比較高;另一方面,本工程采用變水頭過濾,濾池進水存在最大12m跌水,客觀上起到跌水曝氣的效果,使得濾池進水中的溶解氧處于飽和狀態(tài),這些溶解氧需要消耗大量的外加碳源才干形成反硝化所需要的缺氧狀態(tài),從而限制了濾池反硝化脫氮的能力。

    3.2沒有外加碳源的運行效果

    本工程實際運行時不再外加碳源,20181—7月的運行數(shù)據(jù)見表3

    由表3可知,出水TPTNSSNH3NBOD5COD最大質(zhì)量濃度分別為031127070030560437mg/L平均去除率分別為4011%620%3503%6932%3333%1408%標明濾池去除總氮效果一般,但對TPSSNH3N去除效果很好,出水水質(zhì)接近地表水準類指標。

    4結(jié)論與建議

    ①本工程反硝化深床濾池實現(xiàn)了脫氮除磷和降低SS工程目標,出水水質(zhì)能夠穩(wěn)定達到一級A規(guī)范,并且接近地表水類水質(zhì)指標。

    ②反硝化深床濾池可根據(jù)進水水質(zhì)確定是否投加碳源,實現(xiàn)過濾功能和反硝化功能的切換。

    ③本工程中,反硝化深床濾池除了除磷脫氮和去除SS以外,對COD也有約10%降解能力,且出水水質(zhì)穩(wěn)定。

    ④今后的運行中,如要進一步降低出水TN建議通過調(diào)節(jié)濾池入口氣動調(diào)節(jié)蝶閥的開度,用閥門阻力逐漸減小的方法,克服濾層中增加的水頭損失,實現(xiàn)恒水位過濾,控制跌水高度,降低進水溶解氧的含量,節(jié)約外加碳源的投加量。

    ⑤如要進一步降低出水SSTP建議前端混凝沉淀池增大PA C投藥量,同時適當(dāng)縮短反硝化深床濾池反沖洗間隔時間。

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